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        煙臺工業(yè)園9.20較大爆炸事故調(diào)查報告

        發(fā)布時間:2020-10-19 來源: 調(diào)查報告 點擊:

         萬華化學(xué)集團股份有限公司煙臺工業(yè)園“ 9.20 ”較大爆炸事故調(diào)查報告

          2016 年 9 月 20 日 17 時 22 分,萬華化學(xué)集團股份有限公司煙臺工業(yè)園在大修停車處理過程中,MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)裝置光化工序一臺 12.1 立方米粗 MDI(以下簡稱粗 M)緩沖罐發(fā)生爆炸,造成 4 4 人死亡、4 4 人受傷,直接經(jīng)濟損失 2 573.62 萬元。

         事故發(fā)生后,國家安監(jiān)總局迅速派員趕赴現(xiàn)場,指導(dǎo)事故救援,督導(dǎo)事故調(diào)查,研究防范措施。姜異康書記、郭樹清省長、孫立成副省長、張務(wù)鋒副省長先后作出批示,要求全力搶救受傷人員,認真做好善后工作;徹查事故原因,深刻吸取教訓(xùn),全面強化安全生產(chǎn)工作。省安監(jiān)局立即安排分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場,指導(dǎo)事故現(xiàn)場應(yīng)急處置、救援和調(diào)查工作。煙臺市委、市政府及開發(fā)區(qū)工委、管委立即啟動事故應(yīng)急處置預(yù)案,積極救治傷員,妥善做好善后工作。

         依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》、《山東省生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理辦法》等法規(guī)和文件規(guī)定,煙臺市政府成立了由市安監(jiān)局、監(jiān)察局、公安局、總工會、質(zhì)監(jiān)局、開發(fā)區(qū)管委等部門、單位參加的萬華化學(xué)集團股份有限公司煙臺工業(yè)園 “9.20”較大爆炸事故調(diào)查組(以下簡稱事故調(diào)查組),同時邀請市檢察院派員參加,并聘請了 6 名省市化工行業(yè)專家組成專家組,開展事故調(diào)查工作。

         事故調(diào)查組按照 “科學(xué)嚴謹、依法依規(guī)、實事求是、注重實效”和“四不放過”的原則,通過現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、技術(shù)檢測、科學(xué)實驗和綜合分析等,查明了事故發(fā)生經(jīng)過、事故原因、應(yīng)急處置、人員傷亡和直接經(jīng)濟損失等情況,認定了事故性質(zhì)和責(zé)任,提出了對有關(guān)責(zé)任人及責(zé)任單位的處理建議,針對事故暴露出的突出問題,提出了事故防范措施建議,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

         一、基本情況

        。ㄒ唬┤f華化學(xué)集團股份有限公司基本情況 萬華化學(xué)集團股份有限公司前身為煙臺合成革總廠 MDI 分廠,1998 年 12 月 20 日改制成立,2001 年上市,注冊資本 21.62 億元,其中,萬華實業(yè)集團有限公司控股 50.5%,其他社會公眾股份占 49.5%。注冊地址山東省煙臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天山路 17 號,法人代表、董事長丁建生,總裁廖增太。公司主要從事異氰酸酯、多元醇等聚氨酯全系列產(chǎn)品、水性涂料等功能性材料、特種化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。5 2005 年首次取得安全生產(chǎn)許可證,5 2015 年 年 9 9月延期換證,安全生產(chǎn)許可證編號( ( 魯H )WH 安許證字〔 2015 〕9 060089 號, , 有效期至 8 2018 年 年 9 9月 月 9 29 日。

        。ǘ

         萬華化學(xué)集團股份有限公司煙臺工業(yè)園基本情況 萬華化學(xué)集團股份有限公司煙臺工業(yè)園(以下簡稱為“煙臺工業(yè)園”)位于煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),規(guī)劃總占地面積 10.6 平方公里,規(guī)劃投資 700 億元。一期開發(fā) 5.3 平方公里,總投

         資 300 億元,主要包括萬華老廠搬遷異氰酸酯(MDI)一體化項目、環(huán)氧丙烷及丙烯酸酯一體化項目。

         萬華老廠搬遷異氰酸酯(MDI)一體化項目于 2009 年取得國家發(fā)展和改革委員會項目核準(zhǔn)批復(fù)《關(guān)于煙臺萬華聚氨酯股份有限公司老廠搬遷異氰酸酯一體化項目核準(zhǔn)的批復(fù)》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2009〕3057 號)。2009 年 1 月取得山東省環(huán)境保護局《老廠搬遷一體化項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》(魯環(huán)審〔2009〕174 號)。2012 年 2 月取得山東省安監(jiān)局《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全許可意見書》(魯安監(jiān)危化項目審字〔2012〕15 號),分別于 2013 年 1 月、2014 年 2 月取得山東省安監(jiān)局對各裝置的安全設(shè)施設(shè)計《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全許可意見書》(魯安監(jiān);椖繉徸帧2013〕10 號、魯安監(jiān);椖繉徸帧2014〕28 號),并于 2014年 7 月 18 日取得山東省安監(jiān)局試生產(chǎn)備案意見(魯;瘋渥帧2014〕32 號),試生產(chǎn)日期截止到 2015 年 7 月 29 日。2015 年 7 月 25 日至 26 日,依據(jù)新《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定,萬華化學(xué)集團股份有限公司組織了老廠搬遷異氰酸酯一體化項目安全設(shè)施竣工驗收。

         (三)事故裝置及設(shè)備情況 1 1 .事故裝置情況:發(fā)生事故的裝置屬于萬華老廠搬遷異氰酸酯(以下簡稱 MDI)一體化項目MDI 裝置中光化工序的光氣化反應(yīng)裝置。MDI 生產(chǎn)裝置位于萬化煙臺工業(yè)園的東北部,主要工序包括縮合、光化及分離工序。其中,光化工序生產(chǎn)工藝包括光氣合成、光氣化反應(yīng)、尾氣分解、氯苯精制和粗 MDI 提純等單元。

         光氣化反應(yīng)生產(chǎn)工藝為光氣與二氨基二苯基甲烷(俗稱多胺,以下簡稱 DAM)在溶劑氯苯中反應(yīng),生成粗 M 反應(yīng)液和氯化氫。粗 M 反應(yīng)液經(jīng)脫光氣塔、濃縮塔、氯苯脫除塔、氮氣汽提塔等精制處理后得到粗 M,粗 M 經(jīng)緩沖罐送分離工序。本次事故發(fā)生在粗 M 提純單元的粗 M 緩沖罐,罐內(nèi)物料為精制處理后的粗 M。

         2 2 .發(fā)生事故的粗 M M 緩沖罐基本情況 粗 M 緩沖罐為臥式儲罐,尺寸φ2000×3200/4288,容積 12.1m3,材質(zhì)為 S30408 不銹鋼,封頭和筒體公稱厚度均為 10mm,罐壁采用 0.8 MPa 蒸汽伴熱管伴熱,設(shè)計溫度 230℃,工作溫度 200℃,設(shè)計壓力-0.1/0.2MPa,工作壓力-0.063 MPa。

         該罐由華陸工程科技有限責(zé)任公司設(shè)計,煙臺萬華木村化工機械有限公司制造,中石化南京工程有限公司安裝,陜西誠信建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司監(jiān)理。

         3 3 .涉事閥門的基本情況 DAM 進料手動球閥為夾套球閥,系德國派潤特殊閥門有限公司設(shè)計,2012 年派潤特殊閥門有限公司德國 Nidderau 工廠制造,公稱直徑 DN100,壓力等級 5MPa。該閥門于 2014 年 7月投入使用,僅在 MDI 裝置光化工序開、停車過程中操作,使用頻度較低。

         經(jīng)查,目前我國尚無夾套球閥國家標(biāo)準(zhǔn),德國派潤特殊閥門有限公司依據(jù)美國標(biāo)準(zhǔn) API Spec 6D 進行設(shè)計、制造,美標(biāo) API Spec 6D 對閥門定位裝置沒有具體形式要求。閥門到貨

         后,萬華化學(xué)集團有限公司按制度規(guī)定對閥門數(shù)量、材質(zhì)、外觀、尺寸、規(guī)格等進行檢驗,調(diào)查未發(fā)現(xiàn)閥門采購、檢驗、安裝、驗收環(huán)節(jié)存在問題。

         事故后,該閥門設(shè)計制造廠家德國派潤特殊閥門有限公司確認該閥門限位板、閥桿等設(shè)計及配置是不正確的,承諾將在以后同樣應(yīng)用工況中不會采用定位片設(shè)計(限位板),并決定將現(xiàn)有裝置上錯誤的手柄配置更改為自身帶限位功能的延長閥桿及直柄。

         二、事故發(fā)生經(jīng)過和應(yīng)急處置情況

        。ㄒ唬┦鹿拾l(fā)生經(jīng)過 1.根據(jù)大修停車計劃,2016 年 9 9 月 月 9 19 日 日 0 20 時光化工序開始降負荷,光氣和 DAM 流量從開始的 38t/h 同步逐漸降低,19 日 23 時 56 分光氣合成停止,光化工序不再進入光氣。0 0 時 時 2 42 分DCS 操作人員張振輝電話通知縮合工序 DCS 操作人員劉文瑤停止 DAM 供料,隨后關(guān)閉了 DAM管線流量調(diào)節(jié)閥(沒有按操作規(guī)程規(guī)定關(guān)閉 DAM 管線上的遠程開關(guān)閥)?s合工序劉文瑤接到通知后,將 DAM 輸送泵電機降頻至 12%,轉(zhuǎn)換至自循環(huán)模式。張振輝于 0 時 46 分 38 秒對講機通知現(xiàn)場操作工安志翔關(guān)閉 DAM 管線手動切斷閥,并于 0 時 46 分 41 秒通過對講機進行了確認。

         2.9 9 月 月 0 20 日 日 0 0 時 時 7 47 分,DCS 操作人員張振輝對講機通知現(xiàn)場操作工安志翔開始洗滌 2#動態(tài)DAM 管線,安志翔根據(jù)操作規(guī)程打開氯苯洗滌管線上的相關(guān)手動閥門,張振輝打開 DAM 管線流量調(diào)節(jié)閥開始進行洗滌。1 1 時 時 8 28 分,張振輝對講機通知現(xiàn)場操作工安志翔關(guān)閉氯苯洗滌管線上的相關(guān)手動閥門,并通過對講機與現(xiàn)場人員進行確認;同時,通過 DCS 系統(tǒng)關(guān)閉了 DAM 管線流量調(diào)節(jié)閥,2#動態(tài) DAM 管線洗滌結(jié)束。

         3.3 3 時左右,張振輝通知現(xiàn)場操作工王希桐啟動氯苯泵,開始系統(tǒng)趕光氣,至 7 時左右,趕光氣完畢。

         4.2 12 時 時 0 20 分,DCS 操作人員李娟發(fā)現(xiàn)粗 M 緩沖罐輸送泵出口流量低,隨即通知現(xiàn)場操作工邵明啟動備用粗 M 輸送泵運轉(zhuǎn),但出口流量仍不足;當(dāng)班班長張士闊等現(xiàn)場人員分析認為可能是過濾器堵塞,并安排對過濾器進行清理。2 12 時 時 7 37 分,DCS 操作人員李娟啟動粗 M 緩沖罐前道工序的氯苯脫除塔自循環(huán),系統(tǒng)不再向粗 M 緩沖罐送液;現(xiàn)場操作人員邵明停止粗 M 緩沖罐輸送泵運轉(zhuǎn),邵明、范開力等人開始清理過濾器。清理過程中發(fā)現(xiàn)堵塞物與以往不同,于 13 時 20 分取粗 M 緩沖罐堵塞物送裝置工藝優(yōu)化中心檢測,至事故發(fā)生時尚未出具檢測報告。14 時,乙班人員高新春、孫棟、柳春鵬也參與過濾器清理。

         5.7 17 時左右, 清理粗 M M 緩沖罐入口管線過程中發(fā)現(xiàn)有氣體冒出,現(xiàn)場人員懷疑可能是化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的氣體,遂將粗 M M 緩沖罐側(cè)面排液閥打開,并停止了伴熱蒸汽,但排液閥中沒有液體放出。針對這種情況,工序主管張曉玉等組織現(xiàn)場人員全部集中到裝置西側(cè)道路上商討處置方案。7 17 時 時 20 分左右,粗 M M 緩沖罐有氣體泄出的聲音,光化工序主管張曉玉等部分人員立即返回現(xiàn)場查看情況;7 17 時 時 2 22 分粗 M M 緩沖罐發(fā)生爆炸,事故發(fā)生。

        。ǘ⿷(yīng)急處置情況 事故發(fā)生后,萬華化學(xué)集團股份有限公司裝置人員立即展開現(xiàn)場應(yīng)急處置,并向工業(yè)園區(qū)醫(yī)療中心、調(diào)度中心、消防隊、安保等報警。工業(yè)園調(diào)度中心立即按規(guī)定啟動應(yīng)急預(yù)案,公司副總裁劉博學(xué)、陳毅峰、煙臺工業(yè)園生產(chǎn)總監(jiān)白海濤以及專職消防隊等各相關(guān)應(yīng)急人員相繼趕到現(xiàn)場,全力展開救援。對現(xiàn)場進行多次認真排查,確認現(xiàn)場受傷人員為 8 人,全部送往醫(yī)院,其中 4 人經(jīng)搶救無效先后死亡。環(huán)境監(jiān)測組對裝置周邊進行持續(xù)監(jiān)測,事故未對周邊環(huán)境產(chǎn)生污染。8 18 時左右,陳毅峰副總裁向煙臺市安監(jiān)局進行了電話報告。

         接到事故報告后,煙臺市長張永霞同志、常務(wù)副市長于愛軍同志,煙臺市委常委、開發(fā)區(qū)工委書記、管委主任王曰義同志等領(lǐng)導(dǎo)以及市、區(qū)兩級安監(jiān)、公安、衛(wèi)生、環(huán)保等各相關(guān)部門負責(zé)人等均立即趕到事故現(xiàn)場,協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急處置、現(xiàn)場監(jiān)測、人員救治和善后處理工作。

         (三)傷員救治和善后處理工作情況 到 9 月 30 日,4 名死者的善后處理工作已全部結(jié)束。4 名受傷人員得到全力救治,仍在接受治療、逐步康復(fù)。

         三、事故人員傷亡和經(jīng)濟損失及對周邊影響

        。ㄒ唬┦鹿试斐傻娜藛T傷亡和直接經(jīng)濟損失 本次事故造成 4 人死亡,4 人受傷;直接經(jīng)濟損失 573.62 萬元。

        。ǘ┦鹿蕦χ苓叺钠茐那闆r 從事故現(xiàn)場看,無危險化學(xué)品液體和氣體泄漏,未發(fā)生火災(zāi),企業(yè)環(huán)境監(jiān)測組和市區(qū)兩級環(huán)保部門對事故周邊區(qū)域進行了環(huán)境檢測,未檢出污染物,事故未造成次生災(zāi)害。

         四、事故原因和性質(zhì)

        。ㄒ唬┦鹿手苯釉 M DAM 管線進料手動球閥限位板損壞導(dǎo)致閥門未關(guān)嚴,且儀表操作人員沒有按操作規(guī)程將M DAM 管線遠程開關(guān)閥關(guān)閉,造成 M DAM 誤入反應(yīng)系統(tǒng),與系統(tǒng)中粗 M M 反應(yīng)生成縮聚脲和縮二脲?s聚脲和縮二脲進入粗 M M 緩沖罐,在高溫( 200 ℃)下催化粗 M M 自聚反應(yīng),生成碳化二亞胺( CDI )和二氧化碳( CO2 )。粗 M M 自聚產(chǎn)生的高粘度聚合物以及脲類物質(zhì)將粗 M M 緩沖罐出料口、進料口、兩根壓力平衡管堵塞。隨著聚合反應(yīng)的持續(xù)發(fā)生,粗 M M 緩沖罐內(nèi) 2 CO2 量不斷 增多,壓力逐漸升高,最終超壓爆炸。

         其中,M DAM 管線進料手動球閥存在設(shè)計及配置缺陷、限位板損壞,致使 M DAM 誤入系統(tǒng),是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。該閥門為德國派潤(PERRIN)特殊閥門有限公司生產(chǎn),從投入使用至今開關(guān)次數(shù)不超過 10 次。當(dāng)時盡管現(xiàn)場操作人員已按指令關(guān)閉閥門,但實際上該閥門球體未處于完全關(guān)閉狀態(tài);事故后現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn)該閥門的限位板已損壞, 調(diào)查確認該閥門限

         位板、閥桿的設(shè)計及配置是不正確的,是造成限位板損壞的主要原因,日常使用和維護保養(yǎng)沒有明顯失誤。

        。ǘ┦鹿书g接原因 1. 工藝管理不到位。操作規(guī)程中規(guī)定停車時應(yīng)關(guān)閉遠程切斷閥,但實際操作中將遠程切斷閥作為緊急切斷閥使用,停車操作時僅關(guān)閉流量調(diào)節(jié)閥和現(xiàn)場手動切斷閥; 當(dāng)班班長、工序主管、工藝工程師、裝置經(jīng)理等各級管理人員均未糾正儀表操作工未按操作規(guī)程關(guān)閉遠程切斷閥的行為。

         2. 生產(chǎn)異常情況處置不得當(dāng)。操作人員及生產(chǎn)管理人員均 未能及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)溫度、液位、流量等參數(shù)異常;在對粗 M M 緩沖罐異常情況處置過程中,現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn)本次異常與以往不同,未意識到可能存在的風(fēng)險,未及時向有關(guān)部門報告,未停止作業(yè)、撤離人員。

         3. 不了解脲類物質(zhì)對 I MDI 縮聚的催化機理。本次事故之前,事故單位 未對脲類物質(zhì)對 I MDI 縮聚的催化機理進行過科學(xué)研究,各級人員均不知道相關(guān)反應(yīng)機理,無法預(yù)見 M DAM 誤入系統(tǒng)導(dǎo)致脲類催化 I MDI 自聚反應(yīng)引發(fā)的嚴重后果。

         企業(yè)相關(guān)人員無法預(yù)見脲類催化 I MDI 自聚反應(yīng)可能引發(fā)的嚴重后果,是造成事故的另一主要原因。事故罐中的粗 M 不燃不爆無毒,能發(fā)生少量自聚,自聚是非常輕微的。

         本次事故之前,關(guān)于脲類物質(zhì)對 I MDI 縮聚的催化機理,國內(nèi)外資料文獻均未見有關(guān)報道,國內(nèi)外也無類似事故。本次事故后,事故調(diào)查組委托國家聚氨酯技術(shù)研究中心對粗 M 自聚反應(yīng)機理進行了深入反復(fù)的科學(xué)實驗,實驗證明 DAM 與 MDI 反應(yīng)生成縮聚脲類物質(zhì),脲類物質(zhì)和 MDI 反應(yīng)生成縮二脲類物質(zhì),脲基對 MDI 縮聚具有催化作用,溫度越高催化作用越明顯。

        。ㄈ┦鹿市再|(zhì) 經(jīng)調(diào)查認定:萬華化學(xué)集團股份有限公司“9.20”爆炸事故是 一起較大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。

         五、責(zé)任認定及處理建議

         (一)免予責(zé)任追究的人員 1. 張曉玉,萬華化學(xué)集團股份有限公司煙臺工業(yè)園 光化工序主管,組織員工進行異常情況處置過程中,未能預(yù)見事故風(fēng)險,采取措施不當(dāng), 對事故發(fā)生并造成嚴重后果負有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,鑒于其在事故中死亡,免予責(zé)任追究。

        。ǘ┙ㄗh給予相應(yīng)責(zé)任追究的人員 2. 張振輝,光化工序丁班儀表操作工,進行 DAM 停止供料操作時,未按規(guī)定關(guān)閉 DAM 進料管線上的遠程切斷閥;未及時發(fā)現(xiàn)并報告反應(yīng)器溫度、氯苯流量等參數(shù)異常, 對事故發(fā)生負有直接責(zé)任,建議企業(yè)解除其勞動合同,予以開除。

         3. 劉國良,光化工序丁班班長,未及時發(fā)現(xiàn)并糾正儀表操作工違規(guī)操作行為,未及時發(fā)現(xiàn)并分析系統(tǒng)參數(shù)異常等情況, 對事故發(fā)生負有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,建議企業(yè)給予其留廠察看處分。

         4. 趙渝洋,光化工序工藝工程師,協(xié)助工序主管管理工藝操作,在班期間未及時糾正儀表操作工違規(guī)操作行為,也未及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中參數(shù)異常的情況;對系統(tǒng)趕光氣過程中,尾氣分解系統(tǒng)溫度沒有明顯上升、懷疑系統(tǒng)光氣不多的情況,沒有及時進行深入分析,對工序工藝管理不到位, 對事故發(fā)生負有重要責(zé)任,建議企業(yè)給予其降級處分。

         5. 張士闊,光化工序甲班班長,在組織過濾器堵塞情況處置過程中,未及時報告異常情況與以往不同的現(xiàn)象,未能預(yù)見到異常情況可能存在的風(fēng)險,組織處置措施不當(dāng)。

         建議企業(yè)給予其記過處分。

         6. 高新春,光化工序乙班班長,20 日 14 時 30 分左右上班,在參與過濾器堵塞情況處置過程中,未及時報告異常情況與以往不同的現(xiàn)象,未能預(yù)見到異常情況可能存在的風(fēng)險,組織處置措施不當(dāng)。

         建議企業(yè)給予其記過處分。

         7. 曹鵬尚,中共黨員,I MDI 裝置經(jīng)理,負責(zé) MDI 裝置全面工作,事發(fā)當(dāng)天工業(yè)園的帶班領(lǐng)導(dǎo),對本裝置儀表操作工違規(guī)進行停止供料操作的問題失察;本次事故中,作為帶班領(lǐng)導(dǎo),未及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出現(xiàn)的異常情況并組織人員深入分析異常原因,對事故發(fā)生負有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。建議給予其黨內(nèi)嚴重警告、撤職處分。

          8. 白海濤,中共黨員, 煙臺工業(yè)園生產(chǎn)總監(jiān)兼生產(chǎn)管理部經(jīng)理,協(xié)助生產(chǎn)副指揮統(tǒng)籌管理工業(yè)園生產(chǎn)運營工作,對工藝紀律不落實、生產(chǎn)系統(tǒng)異常處置不得當(dāng)?shù)刃袨樨撚兄饕I(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。建議企業(yè)給予其降級處分。

         9. 陳 毅峰,中共黨員,萬華化學(xué)集團股份有限公司副總裁兼煙臺工業(yè)園指揮部副指揮, 分管萬華化學(xué)集團股份有限公司及煙臺工業(yè)園安全生產(chǎn)工作,分管公司生產(chǎn)運營管理中心和 HSE部,對事故發(fā)生負有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

         建議企業(yè)給予其記過處分。

         10. 劉博學(xué),中共黨員,萬華化學(xué)集團股份有限公司副總裁兼煙臺工業(yè)園指揮部指揮,主持煙臺工業(yè)園全面工作,對事故發(fā)生負有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

         建議企業(yè)給予其警告處分。

        。ㄈ┬姓幜P建議:

         1.按照《安全生產(chǎn)法》第九十二條之規(guī)定,建議 由煙臺市安監(jiān)局對萬華化學(xué)集團股份有限公司總裁廖增太處上一年收入 40% 的罰款 。

         2.依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第一百零九條之規(guī)定,建議 由煙臺市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對萬華化學(xué)集團股份有限公司處以 0 80 萬元罰款。

         3. 德國派潤特殊閥門有限公司設(shè)計制造的 DAM 進料手動球閥設(shè)計及配置是不正確的,是事故發(fā)生的主要原因之一, 建議由萬華化學(xué)集團股份有限公司通過司法途徑追訴民事賠償。

         六、事故防范措施建議

         (一)責(zé)令停產(chǎn)整頓,全面排查整治隱患。事故發(fā)生后,已經(jīng) 暫扣萬華化學(xué)集團股份有限公司安全生產(chǎn)許可證,責(zé)令企業(yè) I MDI 生產(chǎn)系統(tǒng)全線停產(chǎn)整頓,全面深入開展安全隱患排查整治工作,每道工序、逐臺設(shè)備進行排查,確保排查率 100%,隱患整改率 100%。排查整治后,經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門驗收合格方可恢復(fù)生產(chǎn)。

        。ǘ﹪栏窆に嚰o律管理。進一步細化各工藝操作規(guī)程,要細化停車(退料)操作上下游工序的相互銜接, 明確操作步驟、時間、流量、液位、溫度、壓力等工藝控制指標(biāo)并嚴格落實確認制度;編制開停車方案、標(biāo)準(zhǔn)操作程序( SOP )時,應(yīng)進一步細化操作步驟,嚴禁違反或簡化操作。操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,對重要和風(fēng)險高的操作要實行確認制;加強工藝紀律檢查,及時發(fā)現(xiàn)并嚴肅處理違反操作規(guī)程的行為。

        。ㄈ┘訌姰惓G闆r和開停車作業(yè)管理。進一步修訂生產(chǎn)異常應(yīng)急處置操作法, 慎重對待生產(chǎn)過程中的異常情況,當(dāng)工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離時必須及時分析原因并采取措施,保證工藝參數(shù)不超出安全限值;設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生異常情況應(yīng)及時采取有效措施,并及時按程序報告有關(guān)管理人員,協(xié)調(diào)有關(guān)崗位及時處理。同時,要嚴格開停車作業(yè)管理,要嚴格按照相關(guān)要求開展開停車危險與可操作性分析,強化風(fēng)險排查和管控,及時消除各類隱患。根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果,明確相應(yīng)的預(yù)防和控制措施,制訂詳細開停車(退料)方案,開停車方案應(yīng)經(jīng)萬華工業(yè)園分管工藝、技術(shù)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批。制定開停車異常情況處置報告制度,進一步加強對異常情況辨識、報告、分析、研判、處置管理。

         對特殊異常情況,特別是以往未發(fā)生過的異常情況在進行認真分析研判的同時,必須及時逐級上報直至公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

        。ㄋ模┘訌婇y門等安全部件的全程管理,提高生產(chǎn)工藝、設(shè)備本質(zhì)安全水平。從選擇供應(yīng)商、采購、驗收入庫、安裝、使用、日常維護保養(yǎng)等全過程,加強閥門等部件的安全管理,確保完好有效; 使用中,對于一條管線的多個閥門要明確開關(guān)順序,建立實行重要閥門開關(guān)確認制度,確保規(guī)范操作。進一步提高生產(chǎn)工藝自動化控制水平,減少生產(chǎn)過程中的人為操作,特別是提高停車(退料)過程聯(lián)鎖控制水平,減少人為操作失誤;建議在氯苯清洗管線設(shè)置獨立流量計。

        。ㄎ澹┻M一步加強 I MDI 生產(chǎn)的反應(yīng)機理研究。萬華化學(xué)集團股份有限公司要進一步組織專業(yè)技術(shù)人員加強對生產(chǎn)過程中各反應(yīng)機理的研究,尤其是針對 MDI 自身縮聚反應(yīng)的特性,研究造成 MDI 自身縮聚反應(yīng)的各種反應(yīng)條件,以及對縮聚反應(yīng)可能具有催化作用的物質(zhì)和物質(zhì)產(chǎn)生來源,將有關(guān)研究結(jié)果納入生產(chǎn)技術(shù)文件中,進一步優(yōu)化工藝參數(shù)和操作規(guī)程,采取可靠措施確保工藝安全。

        。┡e一反三,全面加強危險化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)工作。市區(qū)兩級政府(管委)及相關(guān)部門要切實吸取教訓(xùn),舉一反三,在全市范圍內(nèi),采取切實有效措施加強安全生產(chǎn)工作,尤其是強化化工企業(yè)開停車管理。

         同時,按要求加快推進風(fēng)險管理體系和隱患排查體系“兩個體系”建設(shè),督導(dǎo)企業(yè)全面深入開展風(fēng)險管控和隱患排查工作,切實提高風(fēng)險防范能力,減少或杜絕事故發(fā)生。

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